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浅谈锆盐硅烷复合处理对冲压件板材检测工具选(2)
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摘要:某主机厂使用的检测方法主要为油石打磨,极少部分使用柔性砂网打磨。 3.2 油石打磨检测方法 油石检查可以准确的检查出冲压件外表面的的坑、包、变形
某主机厂使用的检测方法主要为油石打磨,极少部分使用柔性砂网打磨。
3.2 油石打磨检测方法
油石检查可以准确的检查出冲压件外表面的的坑、包、变形的缺陷位置,以及缺陷在修复过程中的变化情况。其操作要求如下:
(1)使用前对油石表面脏污进行清理;
(2)运行过程中要与板材表面紧密贴合,力度均匀适中;
(3)运行中听到异响时立即停止移动,对油石表面进行清理后才可以继续操作;
(4)检查曲面时,弧度的大小与油石倾斜角度成正比,检测后用手重新感受一下;
(5)运行轨迹宽度需超过油石宽度一半;
(6)运行距离要根据检查位置调整,不能过长或过短。
3.3 柔性砂网检测方法
柔性砂网检测面积大,对手法要求简单,可以轻易检测出板材外表面坑、包、麻点等问题所在具体位置,由于覆盖面积较大,对于细微变形、波纹不容易发现。检测项目相对于油石打磨存在一定差异。其操作要求如下:
(1)使用前对板材表面进行擦拭;
(2)将砂网平铺手掌内,不能存在褶皱;
(3)运行过程中与板材表面紧密贴合;
(4)当砂网检测效果降低时应及时更换砂网。
4 研究过程
4.1 涂装车身问题现状
某汽车主机厂涂装车间采用锆盐硅烷复合处理工艺,在经过前处理电泳过后,车身电泳漆面外观出现白色线条,触摸时手感明显(见图1),对该部位不进行打磨的情况下,在经过3C1B面漆工艺时,线条痕迹无法覆盖(见图2),外观质量不满足交付要求,导致修饰线体无法正常进车过线甚至停线。
图1 前处理电泳后状态
图2 面漆喷涂后状态
4.2 原因分析
经过对入涂车身外观质量跟踪,发现白车身个别区域存在明显划痕,用手触摸时,有明显手感。经过对焊装车间和冲压车间板材外表面的调查,最终锁定原因为车身板材经过硬100#油石打磨后(见图3),造成板材外表面形成划痕(见图4),外表面粗糙度增加。在锆盐硅烷复合处理过程中,由于板材表面粗糙度的增加,造成成膜物质堆积,进而导致成膜不均匀。在电泳成膜过程中,该位置因锆盐硅烷复合处理所聚集的成膜物质,使该区域电阻增大,导致电泳漆过程中颜料树脂运动受阻,成膜不均匀,经烘干后,该位置出现橘皮现象,漆膜颜色相对于其他区域较浅。
图3 硬油石
图4 硬油石打磨状态
4.3 检测工具选择验证过程
4.3.1油石打磨后对打磨位置进行打磨并对比效果
取180#砂纸对油石打磨位置进行打磨,将原有油石打磨后的划痕打磨平整(见图5),经过锆盐硅烷复合处理和电泳,烘干后,打磨区域电泳漆膜表面白色线条印记消失,但砂纸打磨区域电泳漆膜颜色变浅,部分位置电泳漆膜出现橘皮状(见图6),触摸有手感。
图5 砂纸打磨后状态
图6 前处理电泳后状态
结果证明用打磨机打磨后可以消除油石打磨后产生的漆膜外观不良,但是也会带来新的质量问题,而且采用砂纸打磨会增加材料成本和人工成本。故采用打磨机打磨的方法并不是我们想要的最优方案。
4.3.2采用软油石替代硬油石效果对比
取400#软油石替代硬油石(见图7)对板材进行检测打磨,打磨后状态与硬油石打磨相比,线条印记明显更浅,表面粗糙度也有明显改善(见图8),经过锆盐硅烷复合处理和电泳,烘干后,电泳漆膜外观出现白色线条印记(见图9),个别印记触摸时仍然存在手感。经过面漆喷涂后,大部分区域可悲覆盖,个别印记仍然无法覆盖。
图7 软油石
图8 软油石打磨后状态
图9 前处理电泳后状态
结果证明使用软油石作为冲压件检测工具,漆膜白色印记无改善,且部分印记存在手感,喷涂后面漆无法实现完全覆盖,不满足电泳漆膜外观质量要求,故此方案仍非最优方案。
4.3.3采用柔软圆盘砂网替代软油石效果对比
取800#圆盘砂网替代软油石对冲压件进行检测打磨,打磨后板材表面呈镜面状,基本无打磨印记,表面粗糙度变化不明显(见图10),经锆盐硅烷复合处理和电泳,烘干后漆膜外观无印记(见图11),该区域电泳漆膜颜色与周边颜色一致。
文章来源:《石油石化物资采购》 网址: http://www.syshwzcg.cn/qikandaodu/2021/0504/608.html